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礦用救生艙氧氣匯流排
| 產品型號: |
多種 |
| 品 牌: |
YZ |
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| 所 在 地: |
江蘇鎮江丹陽市 |
| 更新日期: |
2023-12-22 |
礦用救生艙氧氣匯流排、礦用救生艙避難硐室供氣系統生產--丹陽市延陵中學五金廠*生產各類礦用救生艙用氧氣、空氣匯流,供氣排,壓風自救系統,礦用避難硐室用黃銅接管式氧氣,空氣匯流排,壓風自救系統。產品質量穩定,聯系電話 技術部姚工。氧氣,空氣匯流排是一種集中供氣的裝置,它是將多只鋼瓶氣體串連通過閥門、導管聯接到匯流總管,以便同時對這些鋼甁經減壓、穩壓后由管道輸送到使用場所的專用設備,以保證用氣器具的氣源壓力穩定,安全,調節方便,快捷,以達到不間斷供氣的目的。

我廠加工生產的產品適用主要用于工礦企業、醫療機構、科研院校等用氣量大的單位。本產品結構合理,工藝先進,操作方便,靈活,是保障安全、實現文明生產的重要裝置本產品根據氣瓶多少和配置式區分,具有多種結構形式,有1×5瓶組、2×5瓶組、3×2瓶組、8×2瓶組、10×2瓶組等可供選擇,也可根據用戶需要和環境要求作特殊配置。本產品的氣體壓力適配于所配置的氣瓶公稱壓力。丹陽延中五金廠可制作各種規格的黃銅接管氧氣匯流排,醫用黃銅接管,紫銅接管氧氣匯流排,黃銅三通連接式氧氣自動切換匯流排,可根據用戶的需求不斷研制和開發新技術、新工藝,滿足客戶的需要,產品*全國各省市并遠銷東南亞、中東等二十多個國家和地區,創造了良好的經濟效益和社會效益。救生艙內氧氣供應是一個至關重要的環節,缺乏氧氣,將造成受困人員窒息而死。許多礦難導致的生命死亡,70%以上都是因為缺乏氧氣所致。

救生艙是生命存活的希望所在,因此,如何提供可靠的氧氣供應,是決定救生艙是否應用成功的關鍵,救生艙內氧氣來源不外乎以下幾種方式:
(1)液態氧
(2)化學生氧
(3)制氧機
(4)高壓氧氣瓶供氣。
我們先來分析一下哪種方式*可靠且*實用。

液態氧在中大型醫院里普通使用,是一種不錯的氧源,液態氧汽化成氣態氧,一般可放大800倍,因此,如果不考慮其它因素,液態氧作為一種高效氧源是很不錯的選擇。但液態氧有一個特點,就是緩慢汽化,如果汽化的氧氣不盡快釋放出去,將會使儲氣罐壓力升高甚至導致爆炸,一瓶40L的液態氧(通過采用杜瓦瓶存放),差不多在1-2個月的時間內就可以揮發完畢。因此,對于使用時間長達6年的救生艙,顯然液態氧不是*佳選擇。(詳情請咨詢技術部姚工: )化學生氧是一種通過化學方式產生氧氣的途徑,一般采用超氧化鉀或超氧化納作為基礎材料。它與水起反應,將產生大量的氧氣。化學生氧在航天領域有所應用,但在救生艙領域,由于化學生氧將產生大量的熱量,且反應過程難以控制,因此目前很少有救生艙廠家采用這種供氧方式。但作為應急手段,這種生氧方式也是可以使用的,比如市場上有一種“氧燭”,就是化學生氧的真實應用,可以在救生艙內備用一些,以救急使用。制氧機目前在家庭及醫院里已有廣泛應用,它可以產生出93%以上純度的氧氣,符合醫療應用要求。它主要利用分子篩分離空氣中的氧氣,生成純度較高的氧氣。在救生艙這種密閉環境中,制氧機顯然并不適用,它無法獲得大量待分離的空氣,而且相對耗電,因此對于供電緊張的救生艙而言,并不實用。

高壓氧氣瓶供氧,是目前大部分救生艙普通使用的一種供氧方式,它采用高壓氧氣瓶供氣,在氣瓶閥門關閉的情況下,不會明顯泄露,但如果閥門開啟,則會有緩慢的泄露。因此,常時間存放的氧氣瓶,一定要旋緊閥門,防止緩慢泄露。它的*大缺點是占用體積較大,存氧量有限,搬運較為困難。
從上面介紹可以看出,救生艙供氧,*可靠的方式還是高壓氣瓶供氣。目前國內高壓氣瓶有15L、40L、60L、70L等幾種規格,理論上講,高壓氧氣瓶的壓力為15Mpa,事實上,由于氧氣灌裝設備的原因,一般只能充到13Mpa左右。在釋放氧氣時,并不能將氧氣全部釋放干凈,而是還留有部分余壓,一般可按1Mpa計算,因此,一瓶氧氣,真正有效的壓力只有12Mpa左右,這是我們計算用氧量的理論依據。對于如何持續向艙內供應氧氣,許多救生艙企業都有自己的解決辦法,比較多的辦法是手動釋放氧氣。即操作者通過氧氣濃度傳感器觀察艙內氧氣濃度變化,當濃度低于某一值時,人工手動啟動氣瓶放氧,當氧濃度升高到另一高值時,再關閉氣瓶,如此反復,實現手動供氧。市場上另有一種辦法是,使用者按指導手冊大致計算每人的耗氧量,然后在匯流排(將多個氣瓶連接在一起的管件就叫匯流排)末端安裝一個氧氣流量調節器,手動調節流量大小,以持續釋放氧氣。應當講,這兩種方案是目前國內普遍采用的方案,不耗任何電能,即可實現供氧。但仔細分析,這種手動調節方式又存在不少問題。比如上面*種方式,由于氧氣排出氣瓶并不是均勻分布,而比較多的情況是產生一個氣團,該氣團如果正好籠罩在氧氣傳感器上,則氧氣傳感器將作出錯誤的顯示,事實上,靠人手動調節,永遠存在比較大的偏差,這種方式*大的弊病,就是供氧不均勻,放氧或多或少,造成對氧氣的浪費供應。再看上面第二種辦法,從理論上講應當是對的,可以實現較為精確的供氧,但對于深陷恐懼之中的礦工而言,能否準確計算,能否心態平穩地調節,能否不手忙腳亂進行這種精密設備的操作,還是一個問題。而且,礦工的活動情況不同,耗氧量有很大的不同,礦工能否根據不同的情況進行計算和設置,也是一個有待考慮的問題。我公司采用自動控制技術進行精確供氧,就是為了解決以上手動操作的弊端與不足。我們的基本考慮點是:礦工逃進救生艙,緊張焦灼情緒可想而知。在這種面臨生死考驗的時候,沒有人能夠鎮定自若的。我們采用全自動控制技術,就是要減輕礦工的操作流程,幫助他們實現自動供氧,他們只要能夠打開氧氣瓶閥門(這在手動操作中也是必不可少的環節),其它的一切均由控制系統自動完成。
我們的控制系統依下列的思路實現自動控制,即氧氣傳感器時刻監測艙內氧氣濃度變化,當濃度低于某一設定值時(如18%),控制板自動指揮電磁閥打開,向艙內充氧;當氧氣濃度超過一定值時(如23%),控制板自動指揮電磁閥關閉,停止向艙內供氧。這樣周而復始,自動將氧氣濃度限制在18-23%之間。在這個過程中,不需要任何人員參與,而是由控制系統自動指揮完成。當然,為防止自控系統出現故障,或電能耗盡無法啟用自控系統,我們在管路上設置了手動調節裝置,即當自動系統失效后,操作者可以立即啟動手動裝置進行氧氣釋放,確保氧氣供應能夠連續進行,這樣將*地提高系統的可靠性及安全性。此外,為防止氧氣排放時形成不均勻氣團影響傳感器的讀數,我們在匯流管末端加裝了阻尼消音裝置,使氣流緩慢釋放,從而確保氧氣與艙內空氣均勻混合,使傳感器盡可能準確地讀取到艙內氧氣的平均濃度,這樣也使控制系統可做出更精確的判斷和動作。目前,國內已經有多家救生艙生產企業使用了這套自動控制系統,實踐證明,該系統工作穩定可靠,控制精準,反響良好。通過實際測試,我們也獲得了另一個重要參數,即呆在救生艙的人,平均耗氧量為0.35-0.4/min。
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